中钢第二热轧工场导入扁钢胚「智慧动态间距出炉」程控系统

【很角色时报林伟呈/综合报导】中钢为满足下游客户与日俱增的钢品低排碳需求,加速推动低碳及数位转型工作,近期成功于第二热轧工场导入扁钢胚「智慧动态间距出炉」程控系统,在维持产线3块扁钢胚之高效率轧延模式,原常态启用4台高压泵浦驱动钢胚除锈器喷水的制程可减用1台泵浦,估算一年减少约1,500万度耗电,用电成本年省约新台币4,400万元,每年也能降低约7,600吨二氧化碳排放,达到节电、降本及减碳三大效益。

热轧工场计有加热炉、粗轧、精轧、盘卷等主要制程,为达到高效率生产模式,中钢常态以3块扁钢胚分别在产线上不同制程阶段进行轧延,且扁钢胚因应钢种、尺寸及轧延速度等因素,使得钢胚前后彼此会有不同间距。此外,扁钢胚于加热炉加热至摄氏1,200度出炉后,高温钢胚表面接触空气会快速氧化生锈,热轧工场设置高压除锈系统,在各主要轧延阶段执行钢胚喷水除锈作业,以确保钢材表面品质符合客户需求。

热轧工场高压除锈系统的主要用水设备为粗轧除锈器及精轧除锈器,过往须启动4台泵浦来驱动除锈器喷水,中钢近年依碳中和路径规划加大力度推动减碳,经现场工程师创意发想,修改原制程电脑采用的扁钢胚「固定间距出炉」程控软体,并导入智慧化技术创建「智慧动态间距出炉」模组,不仅精准掌控扁钢胚在产线各除锈器喷水位置的时间点,也将最大用水量的粗轧除锈器与精轧除锈器错开喷水,降低并平滑化产线尖峰用水,达到成功减用1台泵浦的节能目标。

中钢第二热轧工场导入扁钢胚「智慧动态间距出炉」模组及减用1台除锈水泵浦,估算工场一年约减少1,500万度耗电,再依台电公布之时间电价落实生产弹性调度,换算每年可节省用电成本约新台币4,400万元,也能降低约7,600吨二氧化碳排放。展望未来,中钢除了将「智慧动态间距出炉」程控模组平行展开至其他适用轧钢厂外,更进一步针对不同钢种设计不同控制条件,以优化及扩大降本减碳效益,实践中钢「智慧创新、绿能减碳、价值共创,成为永续成长的卓越企业」之新愿景。

中钢近期成功于第二热轧工导入扁钢胚「智慧动态间距出炉」程控系统,在维持产线3块扁钢胚之高效率轧延模式,原常态启用4台高压泵浦驱动钢胚除锈器喷水的制程可减用1台泵浦,达到节电、降本及减碳三大效益。(中钢提供)

扁钢胚于加热炉加热至1,200度出炉后,高温钢胚表面接触空气会快速氧化生锈,热轧工场设置高压除锈系统,在各主要轧延阶段执行钢胚喷水除锈作业,以确保钢材表面品质符合客户需求。(中钢提供)

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